记者观察网山西6月6日电(刘明星 常伟)要想知道梨子的滋味,必须亲口尝一尝;要想把活儿做精,必须先干一干。在我们企业高质量发展挖潜中,必须对标才能“挖”出智慧的灵光;同时,只有干起来,才会接触到问题和困难,也才会“挖”出办法和技巧来。这是近日记者在余吾煤业公司采访时一点体会。
今年以来,余吾煤业公司抓住“质量、效益”两条主线不放松,以“开局就是决战、起步就是冲刺”的姿态,坚持多角度入手,实施精益化管控措施,打出效益组合拳,企业经营效益和管理水平全面提升,主要经营指标均创出历史同期最好水平。
对标提升是一项持续创新和优化的过程,是企业管理的一项长效机制。该公司坚持以“目标引领、问题导向、挖潜增效”为原则开展对标提升,据统计,他们制定了“十大重点对标挖潜项目”,并编制了对标网络图,由主要领导亲自挂帅,各系统负责人、技术骨干全程参与,形成了“公司层面立标杆、管理科室抓指导、基层队组搞建设”的“三维一体”对标工作体系。
为了确保这十大项目早点落地见效,他们“走出去”对标学习,先后到陕西煤业股份有限公司、山东能源集团等企业开展了综合性对标,并根据外出学习经验拟定对标挖潜项目161项。“下一步将结合矿井实际取长补短,着力提升管理水平,以智能化发展为依托,以提升员工队伍素质为抓手,抓好‘降本增效、减人提效、提质提效’工作,推动矿井安全高效发展。”采访中,该公司自动化科科长王晶晶说。
思想决定行动,方向决定道路。今年以来,余吾煤业公司围绕成本压降,眼睛向内,苦炼内功,步步为营,做好增量,积极推行精益项目,实现项目价值最大化。据了解,在生产过程中,遇到煤体破碎频繁、高顶巷道的煤巷掘进工作面,他们创新采用了“半排支护工艺”,有效缩小了空顶距,采取该工艺可在不影响掘进速度的前提下,支护材料成本下降28%,每米节约成本650元左右,先后在五个工作面试验了320米,节约成本近20余万元。同时,他们还推行“深浅孔卸压技术”,将应力较高的煤巷迎头20个孔深15米的卸压孔优化为3个18米的卸压孔和17个13米的卸压孔,单日卸压孔进尺减少25米,在同等治理效果的前提下,单巷每日节省施工成本1455元,节约成本13.3万元。
“1—4月份,公司共收集各专业组精益项目22项,已开工验收43项其中包含2022年未结项的29项,结项验收项目23项,可确认的经济效益1370余万元。”该公司企管科科长巩跃斌告诉记者。
成本线就是生命线,面对当前市场严峻的形势,该公司本着安全上可靠、经济上合理、设计上可行的原则,不断探索降本提效方法途径,对开采技术、系统优化、新技术应用等进行深入探讨,在精益管理上强融合,推动各类资源要素向主责主业集中,构建更加适应市场变化的生产经营管理机制。
该公司掘进调度负责人芦盛亮告诉记者,今年以来,他们持续优化掘进工作面“一面一策、一段一策”方案,进一步细化形成了22种支护方案,实现了复杂地质条件下快速掘进新突破,掘进效率提升了15%。为充分发挥‘131’掘进调度功能,该公司生产科主动对掘进工作面影响进尺的因素进行收集、汇总,并提前准备有效转化,大大缩减了各类因素对掘进进尺的影响,实现安全与进尺双提升。在2月份岩巷掘进创造单月进尺300.6米纪录后,4月份又创造了岩巷快速掘进单月进尺305.8米的新记录,为全公司以岩保煤工程提供了基础。
此外,该公司进一步优化升级本煤层瓦斯治理工艺与技术装备,并持续推行瓦斯多级利用,通过引进小型定向钻机,配合普通钻孔消除煤层纵向空白,同时,利用千米定向钻机羽状分支孔有效消除工作面中部空白带,实现了瓦斯的精准、全覆盖抽采。
“我们实施瓦斯抽采钻孔‘1341’精细化管理模式,持续推进一钻一视频,强化钻孔‘三级’验收考核,推行二次提浓、规模造穴、分类管控,实现了钻孔精细化管理,从而使新施工钻孔巷道支管抽采浓度稳步提升至30%以上。”该公司抽采科科长叶川介绍。
与此同时,该公司北风井乏风氧化发电工程也已全面投运,中央区五台瓦斯发电机组进行大修改造……随着一系列瓦斯综合利用项目的投运,该公司已全面实现井下抽采瓦斯“低负压乏风氧化、高负压瓦斯发电”瓦斯利用格局。截止目前,累计争取到瓦斯利用补贴3113.53万元。
唯“细致者”进,唯“探索者”强,唯“创新者”胜。余吾煤业公司牢固树立精益思想,坚持从大处着眼、小处入手,以经营管理这一硬核杠杆,撬动矿井提质创效巨大潜能,擘画了一幅余吾煤业深挖内潜、创新求进、高质量发展的宏伟蓝图。